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開(kāi)關(guān)電源功耗分析論文

時(shí)間:2021-06-12 10:21:24 論文 我要投稿

開(kāi)關(guān)電源功耗分析論文

  摘要:

開(kāi)關(guān)電源功耗分析論文

  要減小開(kāi)關(guān)電源待機損耗,提高待機效率,首先要分析開(kāi)關(guān)電源損耗的構成。根據損耗分析可知,切斷啟動(dòng)電阻,降低開(kāi)關(guān)頻率,減小開(kāi)關(guān)次數可減小待機損耗,提高待機效率。本文簡(jiǎn)要介紹提高開(kāi)關(guān)電源待機效率的方法。

  關(guān)鍵詞:

  損耗開(kāi)關(guān) 電源效率 構成

  一、引言

  隨著(zhù)能源效率和環(huán)保的日益重要,人們對開(kāi)關(guān)電源待機效率期望越來(lái)越高,客戶(hù)要求電源制造商提供的電源產(chǎn)品能滿(mǎn)足BLUEANGEL,ENERGYSTAR,ENERGY2000等綠色能源標準,而歐盟對開(kāi)關(guān)電源的要求是:到2005年,額定功率為0.3W~15W,15W~50W和50W~75W的開(kāi)關(guān)電源,待機功耗需分別小于0.3W,0.5W和0.75W.而目前大多數開(kāi)關(guān)電源由額定負載轉入輕載和待機狀態(tài)時(shí),電源效率急劇下降,待機效率不能滿(mǎn)足要求。這就給電源設計工程師們提出了新的挑戰。

  二、開(kāi)關(guān)電源功耗分析

  要減小開(kāi)關(guān)電源待機損耗,提高待機效率,首先要分析開(kāi)關(guān)電源損耗的構成。以反激式電源為例,其工作損耗主要表現為:MOSFET導通損耗,MOSFET寄生電容損耗,開(kāi)關(guān)交疊損耗,PWM控制器及其啟動(dòng)電阻損耗,輸出整流管損耗,箝位保護電路損耗,反饋電路損耗等。其中前三個(gè)損耗與頻率成正比關(guān)系,即與單位時(shí)間內器件開(kāi)關(guān)次數成正比。在待機狀態(tài),主電路電流較小,MOSFET導通時(shí)間ton很小,電路工作在DCM模式,故相關(guān)的導通損耗,次級整流管損耗等較小,此時(shí)損耗主要由寄生電容損耗和開(kāi)關(guān)交疊損耗和啟動(dòng)電阻損耗構成。

  三、提高待機效率的方法

  根據損耗分析可知,切斷啟動(dòng)電阻,降低開(kāi)關(guān)頻率,減小開(kāi)關(guān)次數可減小待機損耗,提高待機效率。具體的方法有:降低時(shí)鐘頻率;由高頻工作模式切換至低頻工作模式,如準諧振模式(QuasiResonant,QR)切換至脈寬調制(PulseWidthModulation,PWM),脈寬調制切換至脈沖頻率調制(PulseFrequencyModulation,PFM);可控脈沖模式(BurstMode)。

  (一)切斷啟動(dòng)電阻

  對于反激式電源,啟動(dòng)后控制芯片由輔助繞組供電,啟動(dòng)電阻上壓降為300V左右。設啟動(dòng)電阻取值為47kΩ,消耗功率將近2W.要改善待機效率,必須在啟動(dòng)后將該電阻通道切斷。TOPSWITCH,ICE2DS02G內部設有專(zhuān)門(mén)的啟動(dòng)電路,可在啟動(dòng)后關(guān)閉該電阻。若控制器沒(méi)有專(zhuān)門(mén)啟動(dòng)電路,也可在啟動(dòng)電阻串接電容,其啟動(dòng)后的損耗可逐漸下降至零。缺點(diǎn)是電源不能自重啟,只有斷開(kāi)輸入電壓,使電容放電后才能再次啟動(dòng)電路。

  (二)降低時(shí)鐘頻率

  時(shí)鐘頻率可平滑下降或突降。平滑下降就是當反饋量超過(guò)某一閾值,通過(guò)特定模塊,實(shí)現時(shí)鐘頻率的線(xiàn)性下降。POWER公司的TOPSwitch-GX和SG公司的SG6848芯片內置了這樣的模塊,能根據負載大小調節頻率。

  (三)切換工作模式

  1.QR→PWM對于工作在高頻工作模式的開(kāi)關(guān)電源,在待機時(shí)切換至低頻工作模式可減小待機損耗。例如,對于準諧振式開(kāi)關(guān)電源(工作頻率為幾百kHz到幾MHz),可在待機時(shí)切換至低頻的脈寬調制控制模式PWM(幾十kHz)。

  IRIS40xx芯片就是通過(guò)QR與PWM切換來(lái)提高待機效率的。當電源處于輕載和待機時(shí)候,輔助繞組電壓較小,Q1關(guān)斷,諧振信號不能傳輸至FB端,FB電壓小于芯片內部的一個(gè)門(mén)限電壓,不能觸發(fā)準諧振模式,電路則工作在更低頻的脈寬調制控制模式。

  2.PWM→PFM

  對于額定功率時(shí)工作在PWM模式的開(kāi)關(guān)電源,也可以通過(guò)切換至PFM模式提高待機效率,即固定開(kāi)通時(shí)間,調節關(guān)斷時(shí)間,負載越低,關(guān)斷時(shí)間越長(cháng),工作頻率也越低。圖5是采用NS公司的LM2618控制的Buck轉換器電路和分別采用PWM和PFM控制方法的'效率比較曲線(xiàn)。由圖可見(jiàn),在輕載時(shí)采用PFM模式的電源效率明顯大于采用PWM模式時(shí)的效率,且負載越低,PFM效率優(yōu)勢越明顯。將待機信號加在其PW/引腳上,在額定負載條件下,該引腳為高電平,電路工作在PWM模式,當負載低于某個(gè)閾值時(shí),該引腳被拉為低電平,電路工作在PFM模式。實(shí)現PWM和PFM的切換,也就提高了輕載和待機狀態(tài)時(shí)的電源效率。

  通過(guò)降低時(shí)鐘頻率和切換工作模式實(shí)現降低待機工作頻率,提高待機效率,可保持控制器一直在運作,在整個(gè)負載范圍中,輸出都能被妥善的調節。即使負載從零激增至滿(mǎn)負載的情況下,能夠快速反應,反之亦然。輸出電壓降和過(guò)沖值都保持在允許范圍內。

  (四)可控脈沖模式(BurstMode)

  而FSD200則是通過(guò)控制內部驅動(dòng)器實(shí)現可控脈沖模式,即將腳的反饋電壓與0.6V/0.5V遲滯比較器比較,由比較結果控制門(mén)極驅動(dòng)輸出。我們可根據此原理用分立元件實(shí)現普通芯片的BurstMode功能?刂品答佂ǖ朗菍(shí)現一般PWM控制器的可控脈沖模式的方法之一。

  另外對于有使能腳的PWM控制器,如L6565等,用可控脈沖信號控制使能腳使控制芯片有效或失效,也可以實(shí)現BurstMode,上述BurstSignal可由圖1中所示的遲滯比較器產(chǎn)生。

  四、存在的問(wèn)題

  以上介紹的降頻和BurstMode方法在提高待機效率的同時(shí),也帶來(lái)一些問(wèn)題,首先是頻率降低導致輸出電壓紋波的增加,其次如果頻率降至20kHz以?xún),可能有音頻噪音。而在BurstMode的OFF時(shí)期內,如果負載激增,輸出電壓會(huì )大大降低,如果輸出電容不夠大,電壓甚至可能降低至零。如果增大輸出電容,以減小輸出電壓紋波,則會(huì )導致成本增加,并會(huì )影響系統動(dòng)態(tài)性能。因此必須綜合考慮。

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