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卷煙機下煙通道的改進(jìn)方式研究的論文

時(shí)間:2021-04-15 16:17:42 論文 我要投稿

卷煙機下煙通道的改進(jìn)方式研究的論文

  下煙流動(dòng)理論分析

卷煙機下煙通道的改進(jìn)方式研究的論文

  往復轉動(dòng)的攪動(dòng)輥將煙支導入下煙通道的同時(shí),對煙支施加有作用力。由于攪動(dòng)輥為棱柱設計,當煙支脫離攪動(dòng)輥向下時(shí),與煙支接觸的棱柱面角度隨機出現,故此作用力的方向亦具有不確定性。煙支在重力和作用力的共同作用下,下落時(shí)呈現加速、或減速、或斜向左、或斜向右的多樣化運動(dòng)狀態(tài),而煙支下煙通道的間距略大于煙支直徑,故煙支在通道內的下落過(guò)程并不是有序的自然降落,而是不斷地與通道側壁發(fā)生碰撞、反彈和摩擦,產(chǎn)生跳躍式下降,在煙支剛剛進(jìn)入下煙通道時(shí)此現象尤為明顯。隨著(zhù)煙支逐漸下落,下煙通道的間距也逐漸變窄,同時(shí)受到上方煙支的重力擠壓作用,使煙支的下落運動(dòng)趨于平穩。根據煙支下落時(shí)的運動(dòng)狀態(tài),可將下煙通道內的煙支流動(dòng)情況簡(jiǎn)化為流體流動(dòng)模型。根據流體力學(xué)原理,若通道斷面面積一定,濕周最小時(shí),流量最大[7]。由此可以看出,減少接觸面積,即理論意義上的濕周,可以有效減少下煙通道壁板對煙支的粘滯作用,提高煙支的下落速度,同時(shí)也可降低因下煙導板壁粘滯導致煙支下落不平衡的概率。

  改進(jìn)方法

  分析煙支下落情況及通道結構可知,在下落過(guò)程中,煙支的圓周面和煙支兩端面與下煙通道接觸的零部件,主要有與煙支圓周接觸的兩側下煙導板、與煙支煙絲端接觸的連接板及下?lián)醢、與煙支濾嘴端接觸的前部有機玻璃門(mén)板。綜合考慮,僅對煙支圓周和煙絲端的接觸面進(jìn)行了改進(jìn)。

  1改進(jìn)連接板和下?lián)醢?/p>

  連接板是安裝下煙導板的基板,同時(shí)也是煙支在上半下煙通道中長(cháng)度方向上的定位板。下?lián)醢鍎t是煙支在下半通道中長(cháng)度方向上的定位板。由于連接板與煙支的煙絲端相接觸,因此在保證連接板定位作用下盡可能減少接觸面積,同時(shí)在保證下煙通道對煙支的導向作用下,適當擴大下煙通道寬度。圖2可見(jiàn),對應于每一條下煙通道,在連接板上增加寬度為b,深度為t1,的槽,槽的方向與下煙通道方向即煙支流動(dòng)方向一致,槽中心線(xiàn)與下煙通道中心線(xiàn)重合,圖中陰影區域即為煙支煙絲端與連接板接觸的區域。開(kāi)槽參數是關(guān)鍵,開(kāi)槽寬度應使煙支在槽兩側均能與連接板接觸,從而保證連接板的定位作用不致使煙支歪斜,并且要保證煙支最小接觸面積,使煙支定位穩定。此外,將連接板和下?lián)醢逵煞煮w設計改為連體設計,便于零件安裝定位及保證精確度。增加的槽切口不僅能起到減少煙支與連接板接觸面積的作用,使煙支下落順暢,且為煙支尾部脫落的煙絲提供了較大的下落空間,煙絲從槽切口落下,在連接板的.導向作用下落入煙絲回收盒,可降低煙絲進(jìn)入煙支模盒的概率。

  2改進(jìn)下煙導板和底板

  下煙導板是下煙通道的主要零件,主要起煙支左右定位作用。在工作狀態(tài)下,煙支沿下煙導板側壁快速下落,下煙導板兩側面分別與左右兩邊的煙支圓周面相接觸,兩者之間的相互作用貫穿于煙支從進(jìn)入下煙通道到下落至底板的整個(gè)過(guò)程,對煙支下落流動(dòng)情況影響較大。因此,需要對整個(gè)下煙導板兩側面進(jìn)行改進(jìn),在保證下煙導板側邊定位導向作用下盡可能減少接觸面積。下煙導板的基本形狀為楔形,從結構上考慮,在每片下煙導板的兩側分別增加變截面槽切口,改進(jìn)前后下煙導板起始端槽切口截面形狀及參數見(jiàn)圖3,圖中粗線(xiàn)為煙支圓周與下煙導板接觸的區域。根據下煙導板的楔形變化,在下煙導板末端,槽切口截面收縮為一段線(xiàn)段,中間截面呈線(xiàn)性變化。槽切口的增加使下煙導板側面由完整的支撐面轉變?yōu)橹挥袃蓚(gè)支點(diǎn)的支撐架。與連接板的改進(jìn)要求相似,下煙導板的槽切口應使煙支與導板接觸面積盡量小,但又要保證有一定的接觸面積使煙支定位穩定;兩個(gè)支點(diǎn)的位置及大小的選取應滿(mǎn)足煙支下落的平衡性,結構上還應考慮導板的強度及安裝要求。此外,在原下煙通道部件中,每組下煙通道的下煙導板是近似等高的,導板最底部到底板上平面的距離略大于煙支直徑。改進(jìn)后下煙通道底部結構見(jiàn)圖4,將中間的下煙導板加長(cháng),可將落在底板上的煙支分為兩組,使底板上面的一排煙支更好地定位,從而有效降低在夾煙、推煙過(guò)程中出現的煙支歪斜現象。

  改進(jìn)效果

  煙支直徑D=7.7~7.9mm,煙支長(cháng)度L=70~100mm,對應下煙通道入口寬度B1=9.0~9.2mm,出口寬度B2=8.65~8.85mm。對煙支參數取中間值,即直徑D=7.8mm,L=84mm進(jìn)行改進(jìn)。對于連接板槽切口,按式(1)取適當放大的下煙通道入口寬度B1=9.45mm,槽寬系數取0.6,計算可得開(kāi)槽寬度b=4.95mm,取5mm;開(kāi)槽深度t1取3mm。計算可得煙支與連接板的接觸面積減少約70%,同時(shí)下煙通道入口寬度B1由9.1mm放大至9.45mm,出口寬度B2由8.75mm放大至9.15mm,通道面積增加約4.4%,有利于煙支的順暢下落。對于下煙導板槽切口,按式(2)分別取導板寬度L2=75mm,支點(diǎn)跨距L3=60mm,支點(diǎn)長(cháng)度l=4mm,槽切口起始深度t2=2.3mm。計算可得煙支與下煙導板的接觸面積減少約90%;同時(shí)加長(cháng)中間下煙導板,以增加下煙、夾煙、推煙的穩定性。改進(jìn)設計后的下煙通道見(jiàn)圖5。改進(jìn)后的下煙通道在出口印度尼西亞的ZB45型硬盒硬條包裝機組上進(jìn)行了試驗,機器運行狀況良好,與原設計相比較,煙支下落順暢度及穩定性有較大提高。在規定實(shí)物試車(chē)時(shí)間內,因下煙不暢問(wèn)題導致的停機時(shí)間減少了約36%,整機運行效率提高了約3%,提升了卷煙包裝質(zhì)量。

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