火電站的鍋爐節油技術(shù)分析論文
在燃煤機組運行中,助燃油一般用于鍋爐點(diǎn)火及運行穩燃。有關(guān)資料顯示:2000年國內30萬(wàn)kW及60萬(wàn)kW機組冷態(tài)啟動(dòng)機組平均用油量分別為908.24t/臺和451.62t/臺,其年平均穩燃用油量分別為546.8t/臺及359.8t/臺。隨著(zhù)國際能源需求的迅猛增長(cháng),原油價(jià)格迅速上揚,挖掘燃煤機組節油潛力、節能降耗不僅有利于世界不可再生資源的綜合有效利用,更是降低企業(yè)生產(chǎn)成本,增強自身市場(chǎng)競爭力的重要手段之一。
1國內某大型燃煤機組設備概述及其燃油消耗情況
機組額定負荷660MW,鍋爐為德國產(chǎn)亞臨界參數自然循環(huán)汽包爐,單爐膛,r型布置,一次中間再熱,平衡通風(fēng),固態(tài)連續排渣。鍋爐采用0號柴油點(diǎn)火助燃,配有24支蒸汽霧化油槍?zhuān)瑔沃в蜆尯挠土?.8~3.6t/h。鍋爐燃燒系統按雙進(jìn)出磨煤機冷一次風(fēng)機正壓直吹式系統設計,在爐膛前墻、后墻上分別分三層布置有24只旋流式DS燃燒器,單支燃燒器的額定容量為83.7MW。煤粉和空氣從前后墻送入,在爐膛中呈對沖燃燒(前后墻各3排垂直錯列布置)。前、后墻燃燒器上布置有兩層燃盡風(fēng)噴嘴。
機組于2002年10月投產(chǎn)發(fā)電。投產(chǎn)初期,由于鍋爐存在嚴重的爐膛結焦,運行不穩定,啟停次數多。機組冷態(tài)啟動(dòng)一次需耗油260~300t,磨煤機啟動(dòng)停助燃每月需60~100t。僅2002年10~12月,機組共消耗0號柴油960t,按當時(shí)油價(jià)3000元/t計算,燃油成本288萬(wàn)元,在一定程度上影響了機組的經(jīng)濟效益。為此,電站技術(shù)人員深入研究主、輔機設備技術(shù)特點(diǎn),深挖節油潛力,在降低助燃油方面采取了一系列技術(shù)措施。
2節油技術(shù)措施
2.1機組冷態(tài)啟動(dòng)節油
大型機組冷態(tài)啟動(dòng)過(guò)程是一個(gè)復雜的不穩定的傳熱、流動(dòng)過(guò)程。由于冷態(tài)啟動(dòng)前鍋爐、汽輪機各部件壓力、溫度接近環(huán)境壓力、溫度,鍋爐升溫升壓、汽輪機暖缸、暖機需要一定的時(shí)間,檢修后的機組冷態(tài)啟動(dòng)過(guò)程中,發(fā)電機和汽輪機需要做多項試驗,鍋爐只能維持在低參數狀態(tài)下運行,需要消耗大量燃油。因此,研究設備特點(diǎn),合理安排機組冷態(tài)啟動(dòng)步驟,盡量縮短啟動(dòng)時(shí)間,可以節約大量燃油。
。1)采用滑參數啟動(dòng),機組充分利用低壓、低溫蒸汽均勻加熱汽輪機轉子和汽缸,減少了熱應力和啟動(dòng)損失,鍋爐過(guò)、再熱器的冷卻條件亦得到改善。由于鍋爐、汽輪發(fā)電機同時(shí)啟動(dòng),縮短了整機啟動(dòng)時(shí)間,減少了燃油消耗。
。2)汽包上水時(shí),在汽包壁溫差允許的情況下(該機組汽包壁溫差要求任意兩點(diǎn)不大于36℃),盡量提高除氧器給水溫度,保證省煤器出口給水溫度高于汽包壁溫20~30℃,縮短汽包起壓時(shí)間,利于機組節油。
。3)試運中,一度存在鍋爐油槍冷態(tài)點(diǎn)火著(zhù)火困難的問(wèn)題,經(jīng)常出現油槍點(diǎn)燃后燃燒不穩而滅火,不得不頻繁點(diǎn)火,燃油消耗增加。經(jīng)不斷摸索,根據油槍投入時(shí)火焰形狀及油煙顏色,找到了霧化蒸汽壓力、二次風(fēng)量、燃油壓力、燃油溫度的最佳匹配關(guān)系,控制燃油壓力0.7~0.8MPa,霧化汽壓力0.8Mpa左右,冬季提高燃油伴熱溫度,修改步序使中心風(fēng)檔板開(kāi)啟平緩,經(jīng)這些調整使冷態(tài)油槍點(diǎn)火能夠順暢、穩定,同時(shí)減少了燃油不完全燃燒損失。
。4)該機組汽輪機中壓轉子預暖通過(guò)軸封漏氣進(jìn)行,中壓轉子中心溫度達到54.4℃為合格,預暖需時(shí)4h左右。為了縮短中壓轉子預暖時(shí)間,技術(shù)人員將預暖時(shí)軸封蒸汽壓力由0.03Mpa提高到0.04MPa,適當開(kāi)啟軸封疏水門(mén)以提高軸封蒸汽溫度,適當提高凝汽器壓力至15kpa以減少外界冷空氣吸入,使中壓轉子預暖時(shí)間縮短到2h左右。
經(jīng)實(shí)施以上措施,縮短了機組冷態(tài)啟動(dòng)的時(shí)間,冷態(tài)啟動(dòng)一次耗油量由原來(lái)的`260t以上減少到130~150t。
2.2機組溫、熱態(tài)啟動(dòng)節油
機組溫、熱態(tài)啟動(dòng)節油措施主要是提前投入煤粉燃燒。在冷態(tài)啟動(dòng)中,由于鍋爐維持低負荷時(shí)間較長(cháng),相應爐內燃燒強度及爐膛火焰溫度均較低,投粉過(guò)早、粉量過(guò)多很容易造成爐膛燃燒不充分,使火焰中心上移,鍋爐升壓快,主汽溫度、再熱汽溫難于控制;同時(shí)未燃盡煤粉積聚在空氣預熱器波紋板上,在一定條件下會(huì )產(chǎn)生二次燃燒,燒損空預器。因此,冷態(tài)啟動(dòng)投粉一般選擇在發(fā)電機并網(wǎng)后、鍋爐所產(chǎn)蒸汽已可經(jīng)汽輪機泄放后進(jìn)行,以利于汽壓、汽溫的控制。在機組溫、熱態(tài)啟動(dòng)中,根據汽溫、汽壓及汽輪機脹差情況,電站技術(shù)人員將啟磨投粉時(shí)間提前到機組沖轉前,投粉后即進(jìn)行汽輪機沖轉、發(fā)電機并網(wǎng)操作,既加快了機組代負荷速度,同時(shí)也節省了燃油。
2.3磨煤機節油
2.3.1磨煤機啟動(dòng)節油
該機組配置的雙進(jìn)雙出一次風(fēng)正壓直吹式制粉系統是現代大型火電廠(chǎng)廣泛采用的制粉系統,它適應了大型機組鍋爐容量大、燃煤量大的需要,充分體現了雙進(jìn)雙出球磨機出力大,磨內存粉量多、出力易于調節、系統簡(jiǎn)單靈活等一系列特點(diǎn)。但這種制粉系統也普遍存在磨煤機啟動(dòng)助燃油消耗大這一缺點(diǎn)。按照該機組磨煤機啟動(dòng)邏輯要求,為了保證燃燒的穩定、充分,啟動(dòng)磨煤機必須滿(mǎn)足一定的火焰聯(lián)鎖條件。即使在鍋爐穩定運行中,如需要啟動(dòng)磨謀機,仍需投入該磨煤機對應的燃燒器層或相鄰層的部分或全部油槍?zhuān)捎蜆岦c(diǎn)燃煤粉燃燒器并為其助燃,直至煤粉燃燒器出力正常、燃燒穩定,才允許油槍退出運行。
在鍋爐啟動(dòng)過(guò)程中,由于燃料量小、爐溫低、燃燒不穩定,油槍對煤粉著(zhù)火的支持是必須的,但鍋爐穩定運行中,鍋爐底層爐溫已達1000℃以上,且鍋爐配置了易于點(diǎn)火穩燃的低氮型DS旋流燃燒器,磨煤機啟動(dòng)時(shí)煤粉不需要油槍來(lái)點(diǎn)燃。經(jīng)研究試驗,在鍋爐正常運行中,沒(méi)有油槍助燃的情況下,磨煤機啟動(dòng)順利,煤燃燒器著(zhù)火迅速,火焰穩定。在充分考慮安全的基礎上,技術(shù)人員將磨煤機啟動(dòng)必須投油助燃的邏輯做了修改:當機組負荷高于360MW時(shí),磨煤機允許不投油啟動(dòng)。
此項措施,使該機組在日常調峰運行中,啟磨不再消耗燃油,按原來(lái)日常啟磨每次燒油2~5t計算,每年至少可節約助燃油600t。
2.3.2改進(jìn)原熱控保護邏輯,消除磨煤機不必要跳閘
直吹式制粉系統中,磨煤機跳閘對鍋爐的安全、穩定運行威脅很大。一旦發(fā)生磨煤機運行中跳閘,鍋爐燃燒迅速惡化,不得不投油穩燃。該機組投產(chǎn)初期,由于磨煤機油站邏輯設計不盡合理,原設計磨煤機頂瓦油壓低無(wú)延時(shí)跳,頂瓦油泵出口濾網(wǎng)堵塞無(wú)法實(shí)現在線(xiàn)清理,磨煤機頻繁跳閘增大了燃油消耗。經(jīng)過(guò)多次攻關(guān)試驗和分析論證,技術(shù)人員將磨煤機頂瓦油系統進(jìn)行了技術(shù)改造,將熱控保護邏輯中增加了50min延時(shí),實(shí)現了頂瓦油泵出口濾網(wǎng)堵塞在線(xiàn)清理,減少了磨煤機因油系統故障跳閘次數,降低了助燃油消耗,保證了鍋爐燃燒穩定。
2.4加強設備治理,降低鍋爐不投油穩燃負荷
由于該電站鍋爐水冷壁設計了大面積和衛燃帶,在機組投產(chǎn)后,一度存在嚴重的鍋爐結焦,并且火焰監測系統可靠性差,爐膛落焦經(jīng)常造成鍋爐燃燒惡化、火檢閃動(dòng)而滅火,初期僅能實(shí)現450MW負荷不投油穩燃,遠遠低于不投油穩燃負荷50%BMCR的設計值。
為此,該電站采取了一系列減輕鍋爐結焦,保證鍋爐燃燒穩定性的措施:
、偃コ徊糠中l燃帶,保留的穩衛燃帶用隔離帶分割成小塊,避免大焦塊的形成。
、诟脑烊剂吓涿合到y,結合鍋爐結焦情況和運行參數選擇該鍋爐適用的煤種。
、郯惭b遠射程大力吹灰器,及時(shí)清除爐膛積渣。
、苓M(jìn)行噴燃器葉片調整、燃燒配風(fēng)等優(yōu)化燃燒調整。
、莞鼡Q更加可靠靈敏的火檢裝置。
通過(guò)這些措施,該機組爐膛結焦得到有效控制,鍋爐燃燒穩定性極大增強,最低不投油穩燃負荷降低到400MW,使機組啟動(dòng)過(guò)程中全部停油的時(shí)間得以提前,同時(shí)也減少了運行中降負荷投油的幾率。
3尚待挖掘的節油潛力分析
3.1冷態(tài)啟動(dòng)中投粉時(shí)間的提前
目前,很多大型燃煤機組都在探索機組冷態(tài)啟動(dòng)中汽輪機沖轉前投粉以節省燃油的方法,其中的難點(diǎn)主要是:①煤種與爐膛溫度是否允許,煤粉的揮發(fā)份直接關(guān)系到煤粉的著(zhù)火溫度,采取措施提高啟動(dòng)初期的爐膛的溫度和一、二次風(fēng)溫,確保煤粉著(zhù)火和穩燃是實(shí)現早投粉的關(guān)鍵。在布置多臺機組的電站中,可以引出臨爐高溫煙氣來(lái)加熱提高啟動(dòng)鍋爐的爐膛及一、二次溫度。②投粉后汽溫汽壓增長(cháng)較快,如何有效控制汽輪機脹差的問(wèn)題?梢試L試增加汽缸夾層法蘭螺栓加熱系統,使缸脹加快,以適應提前投粉后轉子的較快的膨脹。③為了避免鍋爐受熱面超溫損壞及煤粉積聚在空預器處,應減少磨煤機啟動(dòng)后最低煤量值,采用投入部分噴燃器的方式,改善配風(fēng)以?xún)?yōu)化煤粉燃燒狀況,減少不完全燃燒帶來(lái)的火焰上移。
3.2進(jìn)一步提高鍋爐燃燒穩定性,降低不投油穩燃負荷至設計值
目前由于鍋爐依然存在一定程度的結焦,該電站仍未實(shí)現最低不投油穩燃負荷50%BMCR的設計值,隨著(zhù)設備治理的加強,鍋爐結焦進(jìn)一步減輕,鍋爐燃燒愈加穩定,實(shí)現最低斷油穩燃負荷330MW的目標后,將進(jìn)一步降低穩燃油耗。
3.3改造油槍?zhuān)档陀蜆尯挠土?/p>
隨著(zhù)油槍技術(shù)的飛速發(fā)展,耗油量小,易于點(diǎn)火穩燃的小油槍成為市場(chǎng)的主流,今后在設備改造中,將逐步選用節油、經(jīng)濟的油槍?zhuān)怨澕s燃油。
4小結
通過(guò)多年的努力,該大型機組在節油工作上取得了不小的成績(jì),單機耗油量由2002年的月均320t左右降低到2004年的月均49t,節油效果顯著(zhù)。今后的節油工作將從管理、運行操作、技術(shù)革新等多方面入手繼續開(kāi)展下去,進(jìn)一步增強全體員工的節油意識,實(shí)現大型燃煤機組節能降耗的新突破。
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