薄壁筒模具設計研究論文
摘要:針對覆銅鋼片原材料成本高、材料來(lái)源短缺、供貨不及時(shí)等現象,采用20號鋼替代覆銅鋼片,并經(jīng)優(yōu)化成形工藝及模具設計后,降低了產(chǎn)品成本,保證了產(chǎn)品質(zhì)量,提高了生產(chǎn)效益。
關(guān)鍵詞:薄壁筒;材料改進(jìn);工藝研究;模具設計
薄壁筒剖面圖見(jiàn)圖1,其表面為Hb2覆銅,壁厚1.5mm,技術(shù)要求其內孔的公差為0.018mm,表面粗糙度為0.8,兩端面不允許有裂紋等缺陷。原材料為覆銅片沖壓時(shí),其材料價(jià)格高,生產(chǎn)成本高,售后利潤低,且供貨不及時(shí)。采用20號鋼做原材料后,原材料供貨市場(chǎng)大,成本低。通過(guò)改進(jìn)沖壓工藝、模具及表面處理工藝后,產(chǎn)品質(zhì)量指標與改進(jìn)前質(zhì)量指標相符,生產(chǎn)成本得到了降低。
1工藝設計
1.1工藝方案的制訂
對該零件進(jìn)行分析后,制定了以下兩種方案:0.12AФ18+0.43Ф15+0.01850.5+0.500.8AT圖1薄壁筒示意圖1)下料→退火→表面處理→沖壓→退火→表面處理→沖壓→滾光→切口→檢驗→表面處理;2)下料→表面處理→沖壓→退火→表面處理→沖壓→表面處理→沖壓→滾光→切口→檢驗→表面處理。經(jīng)反復比較論證上述兩種方案,最終采用了第二種方案。
1.2工藝重點(diǎn)
改進(jìn)上、下模錐度及內徑尺寸以控制沖壓件壁厚差在0.05mm以?xún),保證變薄拉伸后的壁厚精度;采用表面處理,盡可能減少坯料與模具直接接觸摩擦,保證變薄拉伸時(shí)的外形尺寸精度和形位公差。由于沖模具的剛性較差,所以變薄拉伸時(shí),必須保證坯料在拉伸過(guò)程中具有良好的潤滑。表面處理:即先在磷酸鹽內磷化,然后在肥皂乳濁液內皂化。
1.3坯料的制取
沖壓坯料采用2mm板料沖制而成,見(jiàn)圖2。采用復合沖壓既有利于沖壓凸凹模調整中心,又保證了坯料的尺寸精度和形位公差,提高了生產(chǎn)效率。
1.4坯料的軟化和潤滑
沖蓋引長(cháng)后采用退火,可獲得較佳的成形效果及減少產(chǎn)品冷作硬化所造成的.裂紋。變薄拉伸潤滑采用磷化、皂化表面處理,可顯著(zhù)提高沖模具的使用壽命。
2模具設計
該零件的成形采用沖蓋模及拉伸成形模成形。
2.1沖蓋模的設計
沖蓋模結構示意圖見(jiàn)圖3,沖蓋沖采用沖蓋剪刀內孔導向,剪刀采用模子導向,這樣既保證了三者的同軸度精度,又保證了沖壓件的壁厚精度及尺寸,產(chǎn)品合格率達98%以上,為保證后續沖壓工序的壁厚精度打下了基礎。沖蓋模設計要點(diǎn)如下:沖蓋沖與剪刀采用H7/N7導向配合,剪刀與沖蓋模采用H7/h6配合。
2.2拉伸成形模的設計
拉伸成形模采用導向模、上、下模成形工藝,其結構示意圖見(jiàn)圖4。坯料經(jīng)過(guò)導向模導向后,進(jìn)入上模工作帶拉伸16mm后,進(jìn)入下模進(jìn)行同時(shí)變薄拉伸,最后進(jìn)入鉗口盒內進(jìn)行退貨。
3結語(yǔ)
長(cháng)期生產(chǎn)實(shí)踐證明,通過(guò)更換材料,采用優(yōu)化成形工藝及模具設計后,薄壁筒的生產(chǎn)成本大幅下降,合格率達98%以上,利潤增加25%。
[參考文獻]
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