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iqc年終個(gè)人工作總結

工作總結 時(shí)間:2017-12-14 我要投稿
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  本文是小編為大家搜集的一篇優(yōu)秀的“iqc年終個(gè)人工作總結”,供大家參考!希望可以幫助到大家!

  一、各品質(zhì)目標達成狀況匯總:

  1、返修率超標主要表現在上半年,平均返修率為1.47%,主要原因為產(chǎn)品所使用大電流三極管及hd0802、hd0808 ic本身來(lái)料品質(zhì)影響等問(wèn)題,下半年對經(jīng)研發(fā)部對產(chǎn)品布線(xiàn)及來(lái)料方面物料的改善后,返修率為0.91%,在目標范圍內。

  2、品質(zhì)事故目標為0次,實(shí)際達成6次,dip造成的為4單,與smt相關(guān)的2單。主要由以下幾個(gè)方面的原因造成:

  (1) 作業(yè)員及生產(chǎn)、品質(zhì)對首件是不認真,造成批量事故,對于此類(lèi)原因造成的品質(zhì)事故,需加強ipqc對首對核對方法及特別注意事項的要求,同進(jìn)要求組長(cháng)對首件進(jìn)行再次確認,杜絕此類(lèi)問(wèn)題的發(fā)生。在2015年此類(lèi)問(wèn)題共發(fā)生一單,即a拉生產(chǎn)rc8202l-hdu板卡時(shí)蓮花座應插(上)綠藍紅(下)紅白黑,插錯為(上)綠藍紅(下)白紅黑,共計1500pcs,已過(guò)爐。

  (2) 因生產(chǎn)通知單特殊要求而在生產(chǎn)部補焊段發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)事故是2015年品質(zhì)事故最多的地方,共發(fā)生產(chǎn)了3起品質(zhì)事故,分別是:a拉生產(chǎn)rc1389l-x6時(shí)生產(chǎn)通知單要求不增加片而實(shí)際增加了散熱片,數量為2500pcs;b拉生產(chǎn)rc966xd-x6生產(chǎn)貼軟件標應為117而實(shí)際打成177,數量2540pcs;b拉生產(chǎn)rc966xd-lz時(shí)生產(chǎn)通知單要求過(guò)emc而晶振未接地,生產(chǎn)1000pcs。此類(lèi)品質(zhì)事故是ipqc容易出問(wèn)題地方,ipqc注重對插件段的管控,未對首件進(jìn)行全面的核對后造成,針對此類(lèi)問(wèn)題,要求ipqc在對樣圖上注明產(chǎn)品要求(包括補焊段的特殊要求),檢驗首件時(shí)必須完成整個(gè)工段后再進(jìn)行復核,然后再送給組長(cháng)進(jìn)行核對。

  (3)smt轉入后段造成品質(zhì)事故的2單分別是:rc1389l-x6因ecn及生產(chǎn)通知單錯誤造成;mst726acartv機型空貼二極管,在送檢單上有注明而未通知dip段轉板員造成。 3、首件出錯目標為0次,實(shí)際達成7次。主要有以下幾點(diǎn)導致首件出錯:

  (1) 作業(yè)員及生產(chǎn)組長(cháng)不仔細,未認真核對生產(chǎn)通知單、ecn等,導致送給品質(zhì)ipqc首件錯誤,此類(lèi)問(wèn)題需生產(chǎn)相關(guān)人員認真核對相關(guān)文件,首件做好后再次進(jìn)行確認,防止不良發(fā)生。(2) 資料升級后,不同pcb版本及其它問(wèn)題造成生產(chǎn)未注意,按之前產(chǎn)品類(lèi)型進(jìn)行插件而導致首件錯誤。

  (3)2015年ipqc對插機段的首件核對相對管理較好,插件段品質(zhì)事故由2015年十幾單降到2015年1單,在2015年需繼續努力,將插件段品質(zhì)事故降為0次。

  4、來(lái)料合格率目標為97%,實(shí)際達成96.98%,主要在11月份來(lái)料合格率太低,是今年以來(lái)最低的為93.89%,造成未達標的原因為pcb來(lái)料不良,主要為pcb變形,每個(gè)供應商都出現類(lèi)似現象,同時(shí)pcb不良在11月份生產(chǎn)中明顯增加,F已經(jīng)要求各供應商加強管理,同時(shí),iqc需增加對pcb檢驗的項目及嚴格按要求進(jìn)行檢驗。保證來(lái)料的合格率。

  5、iqc漏檢/誤檢主要在oem物料上,對于此類(lèi)問(wèn)題將從以下幾個(gè)方面進(jìn)行改善:

  (1) 對iqc本身的技能及作業(yè)方法進(jìn)行培訓,使技能增強,在核對物料時(shí)必須認真,有不清楚時(shí)需找組長(cháng)或qe進(jìn)行確認,清楚后方可判定。

  (2) 按現在公司狀況,oem物料特急的情況不能改善,需對iqc的作業(yè)順序進(jìn)行培訓,使iqc在檢驗物料時(shí)能分清主次,檢驗時(shí)不會(huì )因時(shí)間急造成物料漏檢及誤判。

  6、iqc漏檢/誤檢在國內物料上主要為蓮花座及電解電容上面,因蓮花座來(lái)料品質(zhì)不穩定及顏色錯等不良;電解電容主要集中在產(chǎn)品混料上,特別是11月份,來(lái)料混料明顯增加。

  二、問(wèn)題點(diǎn)匯總:

  1.iqc現在增加樣品及承認書(shū)的參與,現研發(fā)也積極配合,主要問(wèn)題還是研發(fā)所提供的樣品承認書(shū)與生產(chǎn)物料到料時(shí)間不一致,經(jīng)常出現樣品承認書(shū)未到而采購物料已經(jīng)送檢,影響iqc效率。

  2.iqc檢驗設備已經(jīng)不能滿(mǎn)足現有的生產(chǎn)要求,晶振不能進(jìn)行確認測試,磁珠不能檢測等問(wèn)題一直困擾iqc,對iqc的工作造成很大影響。

  3.iqc檢驗人員所需測試物品不全,現iqc檢驗pcb時(shí)無(wú)法測量pcb孔徑等,現smt對pcb上

  焊盤(pán)尺寸要求嚴格,現需增加相應的檢測設備(如針規、能檢測0.0.1mm的光學(xué)設備等)。

  4.fqc人員的知識面不夠,在作業(yè)過(guò)程中出現特殊情況時(shí)的處理方法不及時(shí)。

  5.fqc人員流動(dòng)較大,特別是增加外發(fā)廠(chǎng)后人員難對管理,且外發(fā)廠(chǎng)距離太遠,對人員管理存在一定難度。

  6.fqc做可靠性試驗空間明顯不夠,現高低溫試驗箱放在光電部,老化平臺放在返修組,對設備及試驗過(guò)程管控提高難度。

  7.iqc檢測rohs設備在整機,而測試rohs人員屬iqc管理,人員管理有一定難度,且現在rohs測試時(shí)iqc自身物料需多次開(kāi)單放行,給iqc的工作增加了負擔。

  8.iqc檢驗工裝缺乏,現4*16及1*16內存測試工裝板卡已經(jīng)過(guò)時(shí),且經(jīng)常出現問(wèn)題,需更新板卡,現增加對ic類(lèi)測試,缺少相關(guān)的檢驗數據,哪hd0802只提供測試工裝,研發(fā)部未提供相應的需檢測項目及標準等。高頻頭的工裝搞好了,但是無(wú)信號線(xiàn),到別的樓層測試時(shí)又經(jīng)常出現無(wú)測試工位等情況。

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