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繅絲廢水處理及回用技術(shù)論文

時(shí)間:2021-04-26 15:38:57 論文 我要投稿

繅絲廢水處理及回用技術(shù)論文

  1廢水處理工藝流程及工藝說(shuō)明

繅絲廢水處理及回用技術(shù)論文

  1.1工藝流程

  繅絲廢水好氧-生化-再生處理系統只接納煮繭、繅絲、復搖工段廢水,其他廢水集中到副產(chǎn)品的綜合廢水處理系統另行處理。來(lái)自生產(chǎn)車(chē)間繅絲廢水經(jīng)浮渣分離池后,進(jìn)入集水池進(jìn)行水質(zhì)水量調整,調整后的廢水依次進(jìn)入SBR池、AF凈水裝置、生物接觸氧化池、生物反應塔、生物砂碳組合塔,最后通過(guò)再生水塔使回用水維持一個(gè)均衡的壓力和勢能,同時(shí)平衡再生水的水壓、脫除再生水中溶解性氣體,廢水經(jīng)處理后可回用或者達標排放。

  1.2主要工藝說(shuō)明

  1.2.1浮渣分離池

  浮渣分離池把大體積的雜質(zhì)(蠶繭、毛絲等)通過(guò)浮選從廢水中先行分離,漂浮于水面上浮渣定期予以清除。

  1.2.2集水池

  集水池功能是均勻廢水的水質(zhì)、水溫和水量,以保證后續工藝的平穩進(jìn)行。

  1.2.3射流驅動(dòng)內循環(huán)好氧反應器(改進(jìn)型SBR)

  該單元由兩個(gè)改進(jìn)型SBR池組成,為污水處理系統的核心技術(shù)之一,利用水泵加壓的水壓為動(dòng)力,一是將大量空氣吸入,經(jīng)高速水流剪切滲混,將壓氣機送入空氣進(jìn)行增壓、借助射流技術(shù)把空氣轉化成微氣泡進(jìn)行深水曝氣,給水體充氧。二是借助于氣水兩相流體為動(dòng)力;推動(dòng)底部沉泥成懸浮狀態(tài),構成不停內部動(dòng)態(tài)循環(huán),促使生化反應過(guò)程的傳質(zhì)滲流速率大大提高。同時(shí)還將深度處理單元——生物砂濾池內高濃度菌膠團泥渣水、回注SBR反應器內,借助于水壓能量再度進(jìn)行強化曝氣。通過(guò)上述多重措施強化了該單元生物降解功能。該單元工藝流程簡(jiǎn)單、造價(jià)低。主體設備只有兩個(gè)序批式間歇反應器,兩套射流驅動(dòng)高效曝氣器,無(wú)二沉池、污泥回流系統,調節池、初沉池及反應池內填料均可省略。布置緊湊、占地面積小。

  1.2.4生物接觸濾池

  經(jīng)上一單元處理后澄清水由連通水渠引入本單元。池內掛裝了半軟性填料作為微生物著(zhù)床物,其表面寄生著(zhù)大量生物群。當水體從進(jìn)入端向出水端推流過(guò)程中底物填料上生物膜所吸附降解。

  1.2.5壓水生化塔

  該單元系污水再生、深度凈化關(guān)鍵核心技術(shù)之一。它是通過(guò)加壓水泵將生物接觸濾池水體抽入其內,將水壓提升至0.5MPa左右。借助一個(gè)特別設計射流混氣器把0.5~0.78Mpa壓縮空氣切割、滲混并溶解于水體中,使生化塔內和后續單元形成超飽和溶氧水體環(huán)境。本單元內部填裝了高密度填料讓微生物種群著(zhù)床繁殖。注入水流由底部環(huán)形噴嘴高速?lài)娙,在涌流推?dòng)下形成了水體卷吸、翻騰,構成了接連不斷的動(dòng)態(tài)循環(huán)。高密度填料、超飽和溶解氧、超常規水體動(dòng)態(tài)循環(huán),造就了超強度生化反應。該設備是利用仿生學(xué)原理對流程管線(xiàn)進(jìn)行設計的,把管線(xiàn)設計在容器內部,水汽混合流體就像生物體內的血液,在血管內順暢流淌,減少了許多產(chǎn)生流體阻力的彎管、三通等管件,使流體壓降大有降低,既提高生化效率又降低了電能消耗,廢水經(jīng)此裝置,大部分有機物被分解掉,污染負荷去除率在75%以上,且產(chǎn)生的污泥量極少,相對常規的微生物好氧處理法,減少了污泥處理的'后續處理工作量。

  1.2.6生物砂濾塔、生活活性炭膨脹床組合器(生物砂炭組合塔)

  上一單元的出水一部分回流到前置單元、以強化生化反應。主流水按設計流程先進(jìn)入生物砂濾塔內,該單元兩個(gè)流程的設備組合成一個(gè)容器,下部容器為生物砂濾塔、上部容器為生物活性炭膨脹床。該單元集機械過(guò)濾、生物過(guò)濾、活性炭吸附、生物降解、活性炭生物再生眾多功能,從而實(shí)現了對污水深度凈化。該裝置特定的環(huán)境中,活性炭吸附的污染物被微生物所降解,使得活性炭的吸附和再生兩個(gè)過(guò)程同時(shí)進(jìn)行,從而使活性炭能長(cháng)久保持其良好的吸附能力。運行一段周期后,還可以對活性炭采用好氧厭氧雙重生物再生,使活性炭中存有的蟲(chóng)、蟲(chóng)卵和好氧生物難降解有機物,該單元的結構設計也已申請了專(zhuān)利。使廢水經(jīng)過(guò)深度再生、恢復至使用前潔凈度。生物過(guò)濾器運行周期一般為兩個(gè)工作日,當懸浮物積累到一定程度就需要反沖清洗,生物砂濾塔大約每?jì)商旆礇_一次,反沖水回到SBR反應器內,回收了大量富含生物菌膠團活性污泥,能大幅度提升該單元生化反應效率。反沖水源從生物濾池中抽取,經(jīng)閥門(mén)切換,利用注水泵加壓供砂濾塔反沖洗。

  1.2.7再生水塔(脫氣池)

  使回用水維持一個(gè)均衡的壓力和勢能,同時(shí)平衡再生水的水壓、脫除再生水中熔解性氣體。

  2結果與體會(huì )

  該廠(chǎng)繅絲廢水采用好氧-生化-再生處理系統污水資源化無(wú)害化凈化裝置,該技術(shù)在靈山縣桂合絲業(yè)有限公司、南寧市桂合絲業(yè)有限公司等多家企業(yè)得到成功應用。實(shí)例工程已通過(guò)當地環(huán)保部門(mén)監測驗收,該裝置處理后的出水水質(zhì)良好,符合繅絲廠(chǎng)生產(chǎn)用水水質(zhì)要求,廢水經(jīng)處理后90%以上可回用于生產(chǎn)。4結論本工程實(shí)例顯示,采用好氧-生化-再生處理系統污水資源化無(wú)害化凈化裝置處理繅絲生產(chǎn)廢水,出水水質(zhì)可滿(mǎn)足生產(chǎn)用水要求,經(jīng)處理后廢水90%以上可以回用于生產(chǎn),而且具有操作簡(jiǎn)便、處理效果高效穩定。本工程噸水回用運行成本約為0.52元,繅絲廢水好氧-生化-再生處理系統每天回用廢水1059.1噸(以80%廢水回用計),以企業(yè)目前用水單價(jià)平均為1.2元/噸計算,使用回用水每年可給企業(yè)節約用水費(1.2-0.52)×(1059.1×260)=18.72萬(wàn)元(以260天生產(chǎn)日計),可減少約27.5萬(wàn)噸廢水排放,具有良好的社會(huì )、經(jīng)濟、環(huán)境效益。