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板帶廠(chǎng)電氣車(chē)間傳動(dòng)班維修電工業(yè)務(wù)工作總結

時(shí)間:2021-01-09 16:37:26 工作總結 我要投稿

板帶廠(chǎng)電氣車(chē)間傳動(dòng)班維修電工業(yè)務(wù)工作總結

  一、自我簡(jiǎn)介

板帶廠(chǎng)電氣車(chē)間傳動(dòng)班維修電工業(yè)務(wù)工作總結

  本人***,男,1980年12月出生,漢族,大學(xué)學(xué)歷,2005年7月畢業(yè)于西安工程科技學(xué)院自動(dòng)化專(zhuān)業(yè),學(xué)制四年,畢業(yè)后一直在萊鋼板帶廠(chǎng)從事本專(zhuān)業(yè)技術(shù)工作,2005年9月被聘為助理工程師。

  作為一名電氣工程技術(shù)人員,本人始終堅持“勤動(dòng)手、多思考”的工作理念,把所學(xué)的專(zhuān)業(yè)理論知識靈活應用與實(shí)踐,同時(shí)利用實(shí)踐來(lái)指導學(xué)習。經(jīng)過(guò)不懈努力,本人已積累了豐富的專(zhuān)業(yè)理論知識和實(shí)踐工作經(jīng)驗。

  二、專(zhuān)業(yè)技術(shù)水平

  自聘任助理工程師以來(lái),本人參與過(guò)歷次寬帶設備年修、參與完成幾十余項大型設備改造及難題攻關(guān)、負責實(shí)施百余項技術(shù)創(chuàng )新,為寬帶生產(chǎn)線(xiàn)“提高設備作業(yè)率”、“節能減排”以及“人力資源優(yōu)化配置”等工作做出了較大貢獻,現就本人負責實(shí)施的《萊鋼1500寬帶自動(dòng)取樣的開(kāi)發(fā)與應用》項目介紹如下:

  1、現狀分析

  取樣是寬帶鋼生產(chǎn)的重要環(huán)節,是保證寬帶質(zhì)量的必要步驟。目前,萊鋼1500寬帶生產(chǎn)線(xiàn)是通過(guò)原始的行車(chē)運輸、人工切割的方式對產(chǎn)品進(jìn)行取樣。這種方式用人多、耗能大、取樣效果差,所以取樣效率極低。為了改善寬帶取樣現狀,我們設計了一套寬帶鋼自動(dòng)取樣設備。本文主要從設備結構、工作原理、控制思路以及控制系統的設計等方面對這套設備進(jìn)行講述,其中把控制系統作為本文的重點(diǎn)。

  2、取樣機的結構及工作原理

  設備構成

  萊鋼1500寬帶生產(chǎn)線(xiàn)自動(dòng)取樣裝設在運輸區回轉臺的北側,主要包括:取樣小車(chē)、托輥、壓輥、開(kāi)卷刀、液壓剪等主體設備構成。

  工作原理

  鋼卷的取樣就是靠這些設備協(xié)調工作而完成的,具體工作流程是:當取樣卷到達回轉臺時(shí),通過(guò)人工確認,取樣小車(chē)由等待位向回轉臺移動(dòng)取卷,到達取卷固定位后取樣小車(chē)上升托卷,直到上限位,然后通過(guò)運卷自動(dòng)對中功能(后面介紹控制時(shí)會(huì )詳細介紹)把鋼卷運送到托輥中心。然后壓輥壓靠到鋼卷上表面,等達到設定壓力,開(kāi)卷刀伸出,托輥正轉,等鋼卷到達設定的剪切位置、開(kāi)卷刀收回、液壓剪自動(dòng)剪切,剪切完成后,托輥繼續正轉,直到達到取樣長(cháng)度后、液壓剪再次動(dòng)作,取樣完成。托輥開(kāi)始反轉直到達到根據帶鋼頭部位置計算出的回卷距離,壓輥抬起、小車(chē)上升,然后通過(guò)回卷對中定位把鋼卷放到回轉臺中心位置,小車(chē)回等待位,這樣整個(gè)取樣過(guò)程就完成了。

  需要注意的是,回轉臺是鋼卷運輸的“十字”路口,所以為保證取樣小車(chē)的安全運行,在取樣小車(chē)取、送卷時(shí)要確保其他設備在等待位置,取樣過(guò)程中不允許小車(chē)動(dòng)作。

  3、控制系統

  取樣機控制系統采用的是高性能的西門(mén)子S7-400系列PLC,本章包括兩節,主要介紹取樣機的控制系統,其中包括硬件配置以及軟件編程等方面的內容,其中軟件編程是本章的重點(diǎn),也是本文的重點(diǎn)。

  3.1硬件配置

  取樣機沒(méi)有單獨的控制系統,它通過(guò)現場(chǎng)總線(xiàn)與運輸區PLC通信,從而通過(guò)運輸區PLC實(shí)現程序控制。它的通信協(xié)議采用的是Profibus-DP,現場(chǎng)接口設備采用的是ET200,如圖1所示:

  圖1運輸區PLC的硬件配置

  3.2軟件編程

  西門(mén)子系列PLC編程軟件采用的是西門(mén)子開(kāi)發(fā)的STEP7編程軟件,此軟件編程直觀(guān)、方便,并且功能十分強大,由于取樣小車(chē)的平移及升降控制最為復雜,其他設備的控制基本上是通斷控制,所以本節主要介紹如何利用STEP7編程軟件實(shí)現取樣小車(chē)平移及升降控制。

  小車(chē)平移控制

  硬件方面,小車(chē)的平移控制主要通過(guò)模擬量輸出模板輸出4-20mA信號控制比例閥開(kāi)口度的方式來(lái)控制液壓馬達的轉速,從而實(shí)現小車(chē)速度控制,軟件編程方面,小車(chē)的平移控制主要通過(guò)公用功能塊FB11實(shí)現,如圖2所示

  圖2平移功能塊FB11

  小車(chē)升降控制

  硬件方面,小車(chē)的升降主要通過(guò)模擬量輸出模板輸出4-20mA信號控制比例閥開(kāi)口度的方式來(lái)控制液壓缸的伸縮速度,從而實(shí)現小車(chē)升降速度控制,軟件編程方面,小車(chē)的升降控制主要通過(guò)公用功能塊FB13實(shí)現,如圖3所示:

  4、鋼卷自動(dòng)對中定位

  鋼卷自動(dòng)對中分為運卷對中和回卷對中,由于運卷對中與回卷對中的目的和原理是相同的,所以在本小節中只介紹運卷對中。運卷對中的目的是把鋼卷放在開(kāi)卷位的中心位置,以便鋼卷能夠準確的喂入取樣機。如圖4所示為運卷對中的原理圖:

  圖4運卷對中的原理圖

  圖中:G代表激光檢測器距開(kāi)卷中心的固定距離(實(shí)測);M代表鋼卷越過(guò)激光檢測器時(shí)鋼卷到達開(kāi)卷中心的目標行程;

  C1代表鋼卷未越過(guò)激光檢測器時(shí)激光測距儀的數值;

  C2代表鋼卷越過(guò)激光檢測器時(shí)激光測距儀的數值;

  K/2代表鋼卷寬度的一半。

  運卷對中的基本原理是:在運卷路線(xiàn)上裝一激光檢測器,在運卷過(guò)程時(shí),當激光檢測器檢測到鋼卷頭部時(shí)記錄下激光測距儀的數值C1,當檢測到鋼卷尾部時(shí)記錄下激光測距儀的數值C2,通過(guò)這兩個(gè)數值計算處鋼卷半寬K/2=(C1-C2)/2,再根據實(shí)測的激光檢測器距開(kāi)卷中心的'固定距離G計算出鋼卷越過(guò)激光檢測器時(shí)鋼卷到達開(kāi)卷中心的目標行程M=G﹣(C1﹣C2)/2,最后計算出取樣小車(chē)的目標位置=C2﹣M=(C1+C2)/2﹣G,根據實(shí)測的小車(chē)位置與目標位置的比較通過(guò)控制小車(chē)的平移實(shí)現鋼卷準確定位。

  5、小結

  本方案采用高性能西門(mén)子PLC控制器,它具有強大的計算及邏輯功能。此方案投入使用后,系統運行穩定、安全可靠,降低了萊鋼1500寬帶生產(chǎn)線(xiàn)的產(chǎn)品取樣的勞動(dòng)強度、大大提高了取樣質(zhì)量及效率。

  三、今后努力方向

  更深層次的學(xué)習實(shí)踐專(zhuān)業(yè)理論知識,爭取由原來(lái)簡(jiǎn)單的定性分析轉化為復雜的定量計算,以便解決較復雜的設備故障;爭取由原來(lái)簡(jiǎn)單的設備運行邏輯改造升華為系統性能優(yōu)化提升;

  加強專(zhuān)業(yè)英語(yǔ)及計算機的學(xué)習,因為,目前寬帶生產(chǎn)線(xiàn)設備維護的難點(diǎn)是高端進(jìn)口設備,要想維護好此類(lèi)設備,需要深厚的計算機及專(zhuān)業(yè)外語(yǔ)功底;

  加強新技術(shù)、新工藝的學(xué)習,與時(shí)俱進(jìn),把自身打造成功底深、思路活、創(chuàng )意新的新型人才,為萊鋼的做大做強做出自己的貢獻!

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