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檢修總結

時(shí)間:2024-11-12 13:57:46 總結 我要投稿

檢修總結范文

  總結是在某一時(shí)期、某一項目或某些工作告一段落或者全部完成后進(jìn)行回顧檢查、分析評價(jià),從而得出教訓和一些規律性認識的一種書(shū)面材料,它能夠使頭腦更加清醒,目標更加明確,讓我們抽出時(shí)間寫(xiě)寫(xiě)總結吧。我們該怎么去寫(xiě)總結呢?下面是小編為大家整理的檢修總結范文,希望能夠幫助到大家。

檢修總結范文

  xxx公司#2機組C級,從20xx年3月2日到20xx年3月31日,總工期30天,控制工期28天。本次檢修計劃檢修項目969項,其中標準項目849項,特殊項目42項,技改項目16項,技術(shù)監督項目62項。

  本次檢修中xxx公司所承接項目共焊接承壓焊口總數359只,受監焊口101只,重要部件焊補6處,探傷焊口數68只,一次合格數68只,一次合格率為100%。其中熱處理焊口34只。

  一、主要工程項目(承壓焊口清單):

  承壓焊口清單

  二、修前準備

  1、工藝文件準備。檢修開(kāi)工前根據公司201C修檢修工程計劃任務(wù)書(shū),認真梳理相關(guān)受監焊口項目,通過(guò)查找圖紙、與檢修部及班組的溝通,明確相關(guān)焊接項目的使用工況、材質(zhì)、規格及工作量,從而預制定相關(guān)項目焊接熱處理工藝文件,并履行相關(guān)簽字確認工作。本次201C檢修,修前共編制焊接工藝卡17份,修中增編焊接工藝卡2份,配合檢修編制甲一次風(fēng)機機殼裂紋修復方案中的焊接方案。

  2、設備材料準備。在檢修開(kāi)工前,按照特殊過(guò)程控制程序要求,對所有在大修中使用的焊接熱處理設備、無(wú)損檢測設備進(jìn)行維護保養,對相關(guān)儀器儀表進(jìn)行定期計量檢定,從而確保了檢修過(guò)程各類(lèi)參數的準確有效。另外對C修中使用的各類(lèi)焊接材料及工器具均進(jìn)行較為充分的準備,提前進(jìn)行了計劃編制、送審、采購及驗收入庫。

  3、安全管理準備。在C修開(kāi)工前對所有參修焊工及外借用工進(jìn)行有針對性的安全交底,重點(diǎn)是本次C修的高危作業(yè)及危險因素、新電公司201C修相關(guān)管理制度,使每位員工事先熟悉各項工作程序,明確工作中安全控制點(diǎn),從而在工作過(guò)程中落實(shí)各項安全措施,確保人身安全和設備安全。

  4、進(jìn)行技術(shù)交底。在C修開(kāi)工前,對所有的參修員工進(jìn)行相關(guān)焊接工藝規程的培訓學(xué)習,對預制定焊接熱處理工藝項目進(jìn)行培訓交底,特別是汽機疏水氣動(dòng)門(mén)改型、系統優(yōu)化、熱控#1機高旁超壓保護壓力開(kāi)關(guān)冗余改造及鍋爐受熱面相關(guān)工作更是我們技術(shù)交底的重中之重,使每一位參戰員工對相關(guān)焊接工作采用什么樣的工藝參數,執行什么技術(shù)要求,做到心中有數。

  5、受監焊口焊接人員崗前培訓及考核。針對本次201C修中汽機疏水氣動(dòng)門(mén)改型、系統優(yōu)化、熱控#1機高旁超壓保護壓力開(kāi)關(guān)冗余改造等受監焊口數量多、新鋼種、時(shí)間緊等特點(diǎn),以及電力工程內部焊工平時(shí)焊接承壓焊口較少、實(shí)踐操作技能弱化的實(shí)際情況,在開(kāi)工前一周就按排擬參加相關(guān)項目的焊工(xxx、xxx等)到焊培中心進(jìn)行崗前強化培訓和代樣考核。針對本次培訓專(zhuān)門(mén)下發(fā)了培訓通知,指定了培訓任務(wù)和考核項目,培訓時(shí)間從20xx年2月25日開(kāi)始,于3月6日結束,3月7日考核代樣經(jīng)拍片全部合格。這就保證了進(jìn)入相關(guān)項目的人員是“熟練工”,從而保證了施焊焊口的合格率。

  本次201C修人員入場(chǎng)前技術(shù)交底和安全交底3次32人次,分別是3月4、5、13日的焊工班人員、熱處理人員、長(cháng)期臨時(shí)用工及本次201C修臨時(shí)用焊工。

  三、強化工期控制,確保C修提前圓滿(mǎn)完成任務(wù)

  為保證按網(wǎng)絡(luò )計劃和重點(diǎn)控制工期完成C修任務(wù),金屬焊接專(zhuān)業(yè)除了加強人員的內部調配外,更是強化與協(xié)作單位及檢修班組的溝通協(xié)調,督促他們盡量把相關(guān)的試驗、焊接、熱處理工作朝前趕,亦或交叉進(jìn)行,真正做到檢修、焊接、熱處理、無(wú)損檢測等工作一盤(pán)棋。從而確保了所有與焊接有關(guān)的項目均按節點(diǎn)完成。

  本次201C修,3月2日停機,至3月13日檢修中承壓受監焊口工作尚未展開(kāi),作為焊接專(zhuān)工,一方面每天緊盯相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)工,盡快把相關(guān)項目工作票開(kāi)出來(lái),另一方面請求檢修班組及相關(guān)外包單位盡快拆除保溫,做好備品備件的跟蹤,以便條件成熟后焊接工作能盡快開(kāi)始;同時(shí)也親自與檢修部相關(guān)項目負責人購通,協(xié)商技術(shù)方案及準備工作事宜,提醒他們有關(guān)項目如不能盡快開(kāi)工,將影響到相關(guān)的關(guān)鍵工期節點(diǎn)(如主汽疏水閥動(dòng)改型將影響到凝器上水)。千呼萬(wàn)喚中終于于3月14日等來(lái)了承壓受監焊口的正式開(kāi)工。

  汽機主汽疏水閥門(mén)改型項目。開(kāi)工前,焊接專(zhuān)工專(zhuān)門(mén)把所有的焊接工藝卡復印給閥門(mén)施工單位(xxx公司)項目經(jīng)理并專(zhuān)門(mén)進(jìn)行了坡口加工等技術(shù)交底,但是由于他們的人員全部是修理閥門(mén)的專(zhuān)業(yè)工人,都沒(méi)有干過(guò)管道安裝,無(wú)論切割,還是坡口打磨,都不專(zhuān)業(yè),與要求的差別很大,盡管又到現場(chǎng)再次說(shuō)明講解,最終效果仍不明顯。所以在3月14日開(kāi)工后,由于零米層小平臺閥門(mén)又未切割加工完備,不具備焊接條件,再次于3月15日停工一天。之后只能在焊工不間斷的現場(chǎng)指導下,并全過(guò)程參與對口,此項工作在熱處理的大力協(xié)助下,從7天工期縮短至5天(每天晚上加班)。否則100%影響到凝器灌水節點(diǎn)。

  汽機系統優(yōu)化項目。本身改造用P91管道來(lái)貨較晚(3月15日中午),來(lái)貨后又發(fā)生來(lái)貨材質(zhì)錯誤情況(P91鋼管來(lái)成碳鋼管),此P91管直至3月19日才到,到了之后我們焊工、熱處理工再次配合機檢四班加班加點(diǎn),進(jìn)行焊接熱處理作業(yè),最終在凝器灌水前完成了此項工作。

  同樣熱控高旁超壓保護壓力開(kāi)關(guān)冗余改造項目,也是開(kāi)工很晚,全程沒(méi)有本廠(chǎng)正式工參與,參與該項工作的檢修人員大都是外借技工或07年進(jìn)來(lái)的學(xué)生,根本沒(méi)有管道安裝工作經(jīng)驗,不會(huì )對口,大多數對口都是焊工自行完成,中間又發(fā)生不銹鋼管下料尺寸搞短情況,當然最終也是提前完成。

  本次201C檢修熱處理工作是對我們的嚴峻考驗,時(shí)間太短、工作量太大(共34只焊口),全部是高合金P91、P92管道,而且34只熱處理焊口中有25只焊口是不帶短載的閥門(mén)、三通、彎頭焊口,接口不規則,只能采用繩式加熱帶慢慢纏繞,盡可能對同類(lèi)型接頭型式采用串聯(lián)方式(這樣才能一批次處理盡可能多的焊縫),但這也又給我們的過(guò)程控制帶來(lái)了很大難度和不可預見(jiàn)性,只能在處理過(guò)程中加強溫度的監盤(pán)及現場(chǎng)管口溫度的巡視來(lái)補救。另外熱處理人員提前介入,每道焊口焊完后,立即進(jìn)行熱電偶的安裝、加熱帶的鋪設及保溫,這樣基本上上天焊完的焊口,第二天全部熱處理完。從3月15日開(kāi)始,到3月22日結束,每天都加班到20時(shí)至23時(shí)。至3月22日熱處理工作全部結束。

  四、強化安全管理,構筑起#2機組C修的安全屏障

  為確保#2機組C修期間的安全生產(chǎn),實(shí)現檢修“設備零損壞,人員零傷害,安全零事故”的安全目標,在本次C修中,焊工班及熱處理組認真落實(shí)安全生產(chǎn)責任制,重點(diǎn)抓好高空作業(yè)、有限空間作業(yè)、電焊氣割的防火星和現場(chǎng)臨時(shí)用電等重點(diǎn)項目、重點(diǎn)區域的安全管理,加強臨時(shí)用工管理,加強安全教育及培訓力度,加強安全監督,加強重點(diǎn)工作的控制,全方位做好小修的安全管理。

  加強安全監督,承擔起C修安全的“保護神”。在每天的班前會(huì )上,強調焊接作業(yè)點(diǎn)的危險因素辯識及安全措施要點(diǎn),在班后會(huì )上對當天的安全情況進(jìn)行分析。焊接專(zhuān)工及焊工班組長(cháng)堅持做好C修現場(chǎng)的專(zhuān)項檢查、日常糾察工作。每天把安全用電、高空作業(yè)、起吊作業(yè)、交叉作業(yè)、有限空間作業(yè)及電焊氣割的防火星等作為專(zhuān)項檢查的重點(diǎn),把人員違章、安全設施等作為日常糾查的重點(diǎn),對違章作業(yè)及不文明施工行為,進(jìn)行公示;確保整個(gè)C修現場(chǎng)安全“可控、在控、能控”。

  在整個(gè)C修期間,焊工班及熱處理組沒(méi)有發(fā)生一起習慣性違章,沒(méi)有發(fā)生設備損壞事故,沒(méi)有發(fā)生人員傷害事故。

  五、強化質(zhì)量控制,打造#2機組C修“精品工程”

  為保證#2機組C修質(zhì)量目標,焊接專(zhuān)工每天深入現場(chǎng)對檢修過(guò)程質(zhì)量標準、工藝紀律及焊接熱處理和無(wú)損檢測工藝卡的執行情況進(jìn)行抽查、監督,時(shí)刻把住作業(yè)過(guò)程的質(zhì)量關(guān),嚴格按照關(guān)鍵節點(diǎn)來(lái)控制每一個(gè)項目的進(jìn)度;并對違反工藝紀律等情況做出停工、限期整改和培訓學(xué)習。始終把“安全第一,質(zhì)量至上”的要求貫徹到機組檢修的全過(guò)程,充分調動(dòng)每位職工的主觀(guān)能動(dòng)性,挖掘每位職工的潛能。每一個(gè)焊接項目都有明確的工作負責人、工藝要求和工作程序。每個(gè)工作組都把焊接工藝文件帶到檢修現場(chǎng),嚴格按照工藝文件標準要求進(jìn)行施焊。

  在檢修過(guò)程中,每位員工發(fā)揚“細實(shí)、精雕細刻”的工作作風(fēng),發(fā)揚“人人都是一道屏障”的工作理念,對檢修中發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行舉一反三、全面排查。

  本次201C修具體項目開(kāi)工前的代樣考核6人次,現場(chǎng)焊接工藝卡培訓交底8次,現場(chǎng)熱處理工藝培訓交底14次。

  本次201C修施工過(guò)程中因工藝紀律執行不到位而停工現場(chǎng)培訓學(xué)習1次(3月24日);

  201C修過(guò)程中工藝紀律檢查8次,發(fā)現重大違反工藝紀律情況1次(3月24日);

  六、強化成本控制,爭創(chuàng )“廉價(jià)”工程

  材料成本控制。一方面配合現場(chǎng)文明衛生及工完、料盡、場(chǎng)地清的要求,所有的焊接場(chǎng)所不允許存在整根焊條現象,另一方面在焊條烘烤時(shí),原則上與預想數量相當,不允許整包焊烤(焊條重復烘烤不得超過(guò)兩面次,多烘容易造成焊條報廢)。另外在氧氣、乙炔、氬氣的使用過(guò)程中,真正做到工停關(guān)氣,從而避免了浪費氣源現象的發(fā)生。

  人力成本控制。本次201C修共聘用臨時(shí)焊工7人,在這些人的使用上,一方面在開(kāi)工到崗節點(diǎn)上打破過(guò)去開(kāi)工前全部到崗慣例,改為確實(shí)有需求時(shí)的分批次入場(chǎng)。另外也打破工程結束共同離崗的慣例,改為一無(wú)工作立即離崗。僅這一項即可節省開(kāi)支約10000元。另外在熱處理用工上原先是請求檢修班組給與人力支持,這次是要求焊工班在熱處理用工時(shí)段,合理調配工作任務(wù),壓縮焊工用量,抽調2名臨時(shí)用焊工全力支援熱處理工作,這方面可節省開(kāi)支約3000元。

  工程成本控制。本次201C修所有承壓受監焊口,除整體外包的MGGH加熱器更換及爐本體項目?jì)鹊氖∶浩鞲罟軝z查焊口外,汽機區域內承壓受監焊口全部由自己人員施焊(其實(shí)本次爐本體項目中承壓焊口簽的也是開(kāi)口合同,所有承壓焊口也是可以由玉帛公司干的),僅這一項可為公司節省十多萬(wàn)元工程費用。下表一為本次201C修爐外承壓受監焊口工程費用,表二為上次201A修爐外承壓焊口費用。 表一新電公司201C修承壓焊口工程價(jià)

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